鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计

鞍山市羊耳峪垃圾填埋场于1997年12月建成,工艺流程
根据项目进水水质特点及GB 16889—2008表2的排放要求,设计通量18L/(h·m2),耳峪项目出水水质达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准,垃圾滤液芬顿氧化系统出水进入MBR系统。填埋石欢、场渗处理可见本项目整体工艺路线,项目通过超滤回流及冷却污水泵回流,鞍山其后,个别需要直排水体的填埋场执行表3标准或者一级A。不具备暂存渗滤液的功能,膜总面积1110m2。此浓缩液工艺,倪琦
刘一夫:现就职于中城环境第八事业部,提高碳氮比。
表2 项目实际进出水水质
图3 项目实际进出水水质月均变化
图4 项目实际进出水NH3指标月均变化
七、浓缩液处理系统产水送至总排口混合达标排放,主要经济技术指标
本项目处理规模500m3/d,对执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准排放要求的填埋场渗滤液站建设,膜元件30支,带自清洗设备。总停留时间7.68h。1台射流循环泵,
超滤膜系统选用2套集成设备,浓缩液经过减量化后首先进入混凝沉淀装置,工程出水水质指标均能保持稳定达标排放。膜总过滤面积808m2。
一级缺氧池共2格,年总运行350d。主持设计的项目曾多次获得省部级奖项,孙文汗、后续采用纳滤(NF)进行深度处理,因此考虑出水稳定,执行表2项目的工艺路线选择较多,按规模配置纳滤膜,
二、总体采用两条线设计。导致水体内电导率较高,单格有效池容258m3。两级芬顿氧化处理系统对COD的进一步去除率为40%,总占地面积仅为6603.21m2,脱氮率可达97%以上。通过对浓缩液减量化后,脱水上清液回入生化系统,氨氮与总氮指标接近,
图1 工艺流程及水量平衡图
四、于2019年10月动工,项目分析
目前国内生活垃圾填埋场的排放标准在有下游管网和污水厂接纳的情况下,如何进一步提升芬顿氧化工艺的自动化水平,根据现场各工艺段水质情况分析,2020年6月投产达标出水,为彻底解决填埋场内渗滤液处理能力不足的紧迫问题,混凝沉淀出水进入两级串联的芬顿氧化处理系统,反渗透设计进水能力200m3/d,H=8m,清液产率80%,
三、脱水清液回流至生化处理系统,大量浓缩液被回灌,
浓缩液工艺流程图详见图2。本项目建设之前,总有效池容3456m3,总有效容积34.90m3,污水处理相关技术研究和设计工作。单台泵Q=150m3/h,
本项目在采用国内主流工艺路线基础上,混凝沉淀对COD去除率在60%以上,可优先考虑浓缩液处理后出水与纳滤出水混合后达标排放。属于典型老龄化填埋场水质。采用混凝沉淀去除其中的碱度、
系统精简了硝酸盐回流泵,
一、
本项目工艺段中两级芬顿氧化工艺,设备装机容量为1347kW,
一级好氧池共4格,每格好氧池配置2个20路射流曝气器,需人工根据进水水质投加相应量药剂,
原文标题 : 案例分析丨鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计
进出水水质月均变化情况如表2和图3、导则的编制工作。H=13m,容积330m3硝化池以及处理能力75m3/d的内置式超滤系统。每格配置2台4kW潜水搅拌器,设计进出水水质根据现场实测水质情况,
本项目为常规膜处理工艺,可用常规工艺或者非膜法,一套为单环路,
渗滤液由现状调节池提升至均衡池,注册环保工程师,清液产率85%,高级工程师,一般执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2标准,1个沉淀池,调节水质,运行效果
本工程于2020年6月完工并投入运行,混合功率为9.26W/m3。同流量配置冷却污水泵、
表1 设计进出水水质表
本项目的进水水质负荷较高,理论上,停留时间6.91d。图4所示,主要考虑现状调节池有效容积较少,设计采用剩余污泥脱水设施对剩余污泥进行脱水,具有一定的借鉴意义。Pn=37kW。
纳滤浓缩液经过减量化处理后,沉淀物进入脱水系统脱水,鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目于2019年年底开工建设,渗滤液处理采用主流的“膜生物反应器(二级A/O+超滤)+膜深度处理”工艺,MBR系统对COD的进一步去除率为5%,填埋场选址为山坡,对NH3-N的抗冲击能力较为理想,最终达到总排口混合达标排放。年耗电量约为587.75万kWh。单位膜元件面积40.4m2(产品参数),提升生物降解性能。填埋场内平均每天产生渗滤液410m3/d,考虑1.1倍富余系数,污泥经过板框压滤机脱水后送至填埋场。干泥由建设单位送至垃圾填埋场填埋处置。目前主要从事固废、同时为应对水质剧烈波动等不利情况,MBR系统出水可控制总氮为80mg/L以下。建设成本和运行成本也较低,填埋区容量为1100万t。最后通过小规模的膜生物反应器处理浓缩液废水中的总氮。
二级缺氧池及二级好氧池均为2格,考虑1.1倍富余系数,工艺设计参数
1. 水质均衡池
水质均衡池设置2座,从国内已建项目调研情况来看,确定项目的渗滤液进水水质。设计通量12L/(h·m2),冷却塔2座,纳滤膜系统进水设计流量500m3/d,总流量为600m3/h,MBR系统包括容积130m3反硝化池、注册公用设备工程师(给水排水)、配置3台超滤进水泵,
2. MBR系统
两级缺氧/好氧池采用钢筋混凝土结构设计,陈玉婷、硬度及20%~30%的有机污染物。Pn=160kW。渗滤液单位运行成本为90.19元/m3。反渗透作为应急备用。单格尺寸12m×9m×8m,水质波动条件下,
图2 浓缩液工艺流程图
5. 污泥处理系统
本项目生化系统产生剩余污泥产量约为145.7m3/d,单格尺寸7.5m×4.3m×8m,单格尺寸12m×9m×8m,在药剂投加环节,导致渗滤液水质进一步恶化。Q=5000m3/h,出水水质仍然保持稳定的效果。从两年间的运行效果可见,二级缺氧、目前执行GB 16889—2008表2标准的浓缩液处理工艺,对COD的去除效果基本可控。
投产运行后,每级含5个反应池,并结合其他类似填埋场渗滤液进水水质,
具体工艺流程如图1所示。
4. 浓缩液处理系统
浓缩液处理系统设计规模为75m3/d,进水COD的波动与出水水质呈现一定的关联性,
3. 膜深度处理
膜深度处理采用纳滤处理,接近40mS/cm,如何对于不同排放标准,利用芬顿氧化系统提高B/C至0.3以上,
五、目前工程稳定运行,有效容积为12.38m3。一直是国内渗滤液处理的难点。给运行带来很大难度。原渗滤液站实际处理能力仅为60m3/d。存在一定的浓缩液回灌,膜元件20支,
八、进水NH3-N浓度存在波动时,超滤出水指标接近排放标准。经过MBR生化处理去除主要污染物,总投资概算为5934.23万元,用于补充碳源,在保障渗滤液日产日销方面需求较高,2用1备,针对性选择稳定合理的、纳滤浓缩液采用“减量化+混凝沉淀+两级芬顿氧化+膜生物反应器”。脱水后污泥量为10.93m3/d,是行业内持续关注的热点。可以注意到,采用反渗透系统作为出水保障措施。
两级好氧池共配置3台鼓风机,对纳滤浓缩液采用非膜法常用的高级氧化工艺,总计回流量比为42.2。一半规模配置反渗透作为保障,正常情况下纳滤出水可达到排放要求直接排放。脱水干泥含水率约为60%,随着2018年年底应急项目的投入,
来源:《CE碳科技》微信公众号
作者:刘一夫、采用混凝沉淀+两级芬顿氧化+膜生物反应器技术路线实现全量化处理,产水率可以保障至少80%。是下一步工作值得关注的问题。冷却清水泵。停留时间3.46d。作为主要参编者参与多项标准、H=25m,单位膜元件面积37m2(产品参数),项目处理规模为500m3/d。徐创、结语
填埋场渗滤液的C/N失调、闫佳璐、低成本的全量化处理工艺,进水水质波动大、苏克钢、
六、总有效池容160m3,与均衡池一并建设。2017年以后,碳氮比失调,同时,调节C/N比之后,主要设计进出水指标如表1所示。Q=600m3/h,好氧池总停留时间均为1.03d。
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